CNC Lathe ტექნიკური servo feed სისტემის პრობლემა

1.1 Overtravel

როდესაც საკვების მოძრაობის აღემატება პროგრამული ლიმიტის პროგრამული ან აპარატურული ლიმიტი განისაზღვრება ლიმიტი შეცვლა, an overtravel სიგნალიზაცია მოხდება და განგაშის შინაარსის იქნება ნაჩვენები CRT. მისი თქმით, CNC სისტემის სახელმძღვანელო, ბრალი შეიძლება აღმოიფხვრას. , ლიფტით overtravel.

1.2 crawling

საერთოდ გამო ფაქტორები, როგორიცაა ცუდი შეზეთვის საკვების ჯაჭვის, დაბალი მოგების servo სისტემა და ზედმეტი დატვირთვის. კერძოდ, დაწყვილება Servo და ბურთი SCREW დაკავშირებით შეიძლება გამოიწვიოს ბურთი screw როტაცია ან servo როტაცია იყოს unsynchronized გამო ფხვიერი კავშირი და დეფექტების დაწყვილება თავად, როგორიცაა ბზარები. სწრაფი და ნელი, რამაც creep.

1.3 შერყევისკენ

არსებობს ფენომენი turbulence დროს კვება. შესაძლო მიზეზები შემდეგია: 1. ტერმინალი, ცუდი კონტაქტის, როგორიცაა Loose Screws; 2. პოზიცია კონტროლის სიგნალი დარღვეული; 3. სიჩქარე საზომი სიგნალი არის არასტაბილური, როგორიცაა სიჩქარე საზომი მოწყობილობა უკმარისობა და სიჩქარე კავშირი. სიგნალი ჩარევა, და ა.შ. თუ turbulence ხდება მომენტში წინ და უკან მოძრაობები, ეს არის ზოგადად გამოწვეული საწინააღმდეგოდ საკვების მატარებლის ან servo სისტემა მომატება, რომ ძალიან დიდი.

1.4 overload

როდესაც დატვირთვა feed მოძრაობის არის ძალიან დიდი, პარამეტრი პარამეტრი არასწორია, ხშირი დადებითი და უარყოფითი მოძრაობები და შეზეთვის მდგომარეობის feed გადაცემის ჯაჭვის ცუდი, დატვირთვას ბრალი იქნება გამოწვეული. ეს ბრალი როგორც წესი, დიაგნოზი მანქანა თავისთავად და აჩვენებს გადატვირთვა, გადახურებისგან და overcurrent განგაშის CRT ჩვენება. ამავე დროს, საკვების servo მოდული, მაჩვენებელი მსუბუქი ან ციფრული მილის გამოიყენება ცარიელია განგაში ინფორმაციას, როგორიცაა გადატვირთვა და მეტი მიმდინარე წამყვანი ერთეული.

1.5 Servo საავტომობილო არ იქცეს

ამ მიზეზით არის გამოწვეული, როდესაც სიჩქარე, პოზიცია კონტროლის სიგნალი არ არის გამომავალი, ან მისცემს სიგნალი (ანუ, servo საშუალებას სიგნალი, როგორც წესი, DC + 24V სარელეო Coil ძაბვის) არ არის ჩართული და საკვების დისკის ერთეული არის დაზიანებული. ამ დროს, აუცილებელია, რომ გავზომოთ თუ არა სიგნალი ბრძანება გამომავალი terminal რიცხვითი კონტროლის მოწყობილობა არის ნორმალური, დაიცვან I / O მდგომარეობა მეშვეობით CRT, ანალიზი PLC ასვლა სქემა (ან ნაკადის ჩარტში) მანქანა ინსტრუმენტი განსაზღვრავს დაწყებული მდგომარეობის feed ღერძი და დაიცვან თუ შეზეთვის, კონდიცირება და ა.შ. დააკმაყოფილა. იმ შემთხვევაში, თუ საკვების წამყვანი ერთეულის ვერ, გაცვლა მეთოდი შეიძლება გამოყენებულ იქნას, რათა დადგინდეს, თუ არა შესაბამისი ერთეული არის დაზიანებული.

2 ტიპიური შემთხვევაში ანალიზი საერთო ხარვეზი servo feed სისტემა

(1) Machining ცენტრი აღჭურვილია Fanuc 7M სისტემის დროს კვების პროცესს, აღმოჩნდა, რომ Y ღერძი აქვს ვიბრაცია.

იმისათვის, რომ დადგინდეს მიზეზი ბრალია, მანქანა ოპერაციის რეჟიმი მოათავსეს სახელმძღვანელო რეჟიმი, და Y ღერძი feed მიერ კონტროლირებადი მხრივ იმპულსური გენერატორი, და აღმოჩნდა, რომ Y- ღერძი მაინც ჰქონდა ვიბრაცია. ამ რეჟიმში, მას შემდეგ დიდი დრო მოძრაობა, OVC სიგნალიზაცია შუქი Y ღერძი სიჩქარის ერთეული lights up. ეს დადასტურდა, რომ ზედმეტად მიმდინარე განგაშის მოხდა Y- ღერძი servo drive. მისი თქმით, აღნიშნული ფენომენი, შესაძლო მიზეზები ანალიზი ასეთია:

1 საავტომობილო გადატვირთვისაგან არის ძალიან მძიმე; 2 მექანიკური გადაცემის სისტემა არ არის; 3 პოზიცია loop მომატება ძალიან მაღალია; 4 servo motor არის ცუდი, და ასე შემდეგ.

შენარჩუნება მეთოდი იყენებს გაცვლის საშუალებას ადასტურებენ, რომ მიზეზი ბრალი არის DC servo motor. როდესაც Y- ღერძი საავტომობილო ამოიღეს, აღმოჩნდა, რომ ერთი ორი ჯაგრისები იქნა აფეთქებული, რამაც არმატურის მიმდინარე იყოს გაუწონასწორებელი და საავტომობილო გამომავალი ბრუნვის იყოს გაუწონასწორებელია. გარდა ამისა, აღმოჩნდა, რომ ტარების საავტომობილო დაზიანდა, რაც იწვევს ვიბრაციას და overcurrent საქართველოს -axis. შემდეგ შეცვლის საავტომობილო bearings და ჯაგრისები, მანქანა ბრუნდება ნორმალურია.

(2) Machining ცენტრი მხარს უჭერს Fanuc 6ME სისტემა. სიჩქარე shaft არასტაბილური დროს მოძრაობა. დროს მოძრაობა გაჩერება, დიდი ამპლიტუდა რხევის ხდება stop პოზიცია, და ზოგჯერ წესი ვერ დასრულდება, და მანქანა უნდა იყოს გამორთულია ადრე შეიძლება ოპერაცია ერთხელ.

ანალიზი და დამუშავება: დაკვირვება ვიბრაციის მანქანა ინსტრუმენტი, აღმოჩნდა, რომ X ღერძი რხევის სიხშირის დაბალი, და არ არსებობს პათოლოგიური sound. პერსპექტივა რხევის მოვლენაა, ბრალი მოვლენაა დაკავშირებული პარამეტრი გარემოში დახურულ მარყუჟის სისტემა, როგორიცაა: სისტემა მომატება გარემოში არის ძალიან მაღალი, და განუყოფელი დროს მუდმივ არის ძალიან დიდი.

CNC lathe მწარმოებლები

პარამეტრი გარემოში შემოწმების სისტემა, მოგების servo drive და კორექტირებას განუყოფელი დრო potentiometer არიან სათანადო სპექტრი და სრულიად შეესაბამება კორექტირების ადრე ბრალია. აქედან გამომდინარე, შეიძლება წინასწარ გაასამართლეს, რომ რხევებით ვალე დამოუკიდებელია გარემოში და კორექტირება პარამეტრები. იმისათვის, რომ კიდევ უფრო დააზუსტოს, ზემოთ პარამეტრების მიჯნა და ტესტირება ქვეშ შენობაში ჩაწერა ორიგინალური კორექტირების ღირებულება დროს ტექნიკური და აღმოჩნდა, რომ ბრალი ჯერ კიდევ არსებობდა, რომელიც დაადასტურა სისწორეს გადაწყვეტილება.

 


Post დრო: აგვ-10-2018